挖掘機大臂掉臂和整體無力故障的排除
挖掘機在使用多年后,動臂、斗桿、鏟斗、回轉的動作及
機器行走的速度均變得十分緩慢,幾乎不能工作;動臂缸伸出后會自
然沉降,斗桿缸伸出或收回后也會自然沉降。為此,我們按照可能造
成此類故障的原因進行了如下的排查。
1.自然沉降的原因及排除方法
由于動臂和斗桿自然沉降屬于同一類型的故障,所以首先排除
排除動臂缸的自然沉降問題。
(1)檢查動臂缸的油封
由液壓缸的工作原理知,若缸內的油封完好,則缸內的有桿腔
和無桿腔互不相通,即使高壓腔內油壓達到系統的溢流壓力,液壓油
也不會通過油封六道低壓腔中。
于是,我們對動臂缸進行了不拆卸試驗:啟動發動機并將動臂
升至最高點,即動臂缸伸至終端(將動臂用一個支架支住不動);停
機,拆下動臂缸有桿腔一側的油管,并用專用壓板或木塞將該油管封
死,以防止液壓系統的回油從該管中流出;啟動發動機,提升動臂使
主安全閥溢流(保持溢流 10s),看是否有液壓油從動臂缸的有桿腔
流出。
通過以上的試驗,并為發現有油從動臂缸的有桿腔流出,說明
動臂缸油封完好。
(2)檢查動臂保持閥
在正常工作情況下,只有在先導油管供給先導油后才能將換向
閥推向左位,同時將動臂保持閥中的先導單向閥打開油路與油箱相
通,這是動臂保持閥的主閥芯向下移動,將回油路打開,使動臂缸底
部產生回油,動臂缸回收。所以,若沒有先導油壓則動臂保持閥是打
不開的,它切斷了動臂缸底部油管與多路閥的聯系,可防止動臂的自
然沉降。但是,如果動臂保持閥中的單向閥因磨損而密封不嚴時,就
會使動臂缸底部的液壓油慢慢地流回油箱,從而產生動臂自然沉降的
現象(此時打開回油管會有油流出)。
根據以上的分析,我們做如下的試驗:啟動發動機,將動臂提
升到一定高度;停機,打開動臂保持閥的回油管,看是否有油流出。
試驗表明,沒有油從回油管中流出,說明動臂保持閥完好。
(3)檢查過載閥
動臂過載閥在整機出廠時,其調整的溢流壓力一般都高出主安
全閥的壓力,所以在動臂正常工作時,即使液壓系統的壓力達到溢流
壓力,也僅僅是主安全閥的設定壓力,過載閥根本就不會打開。只有
在停機的情況下,動臂受到強大外力的作用時,由于多路閥處于關閉
狀態,過高的壓力油將過載閥打開,使液壓缸中的油回到油箱,從而
對液壓系統氣道了保護的作用。但是,如果過載閥的調整壓力過低或
閥芯密封不嚴時,動臂提起后在自重的作用下,動臂缸底部的液壓油
就會從過載閥泄漏回油箱,從而導致動臂缸自然沉降。
根據以上的分析,我們首先調整了動臂過載閥的壓力,然后試
機,發現動臂仍出現自然沉降現象,因而可排除過載閥調整壓力過低
這一故障原因。
停機,拆除過載閥閥芯做檢查時發現,過載閥閥芯的錐面磨損
嚴重,呈環形凹槽,做充氣試驗時已封不住氣了。由此說明,動臂缸
底部的液壓油在動臂自重的擠壓下從過載閥泄回了油箱,因而造成動
臂提起后出現自然沉降的現象。
我們采用打磨的辦法將錐面上的凹坑磨平;與錐閥座對研后,
再做充氣試驗,直至不再漏氣為止。
將過載閥閥芯裝回原位后試機時,動臂自然沉降的故障已被排
除。
依次類推,我們將斗桿過載閥和鏟斗過載閥做了檢查、修整,
恢復了過載閥的使用性能,斗桿缸自然沉降的故障也被排除了。
排除上述故障后又進行了壓力測試,再用測得的各缸溢流壓力
與故障時測得的數據相比較,結果動臂、斗桿、鏟斗過載閥的溢流壓
力均提高了,通過試機也感覺到動臂、斗桿、鏟斗過載閥的溢流壓力
均提高了,通過試機也感覺到動臂、斗桿、鏟斗的力量增大了,但是
機器工作時還是感覺速度較慢,且 1h 后會變得更慢和無力。
2.整機無力
經分析,造成該機液壓系統工作無力的主要原因是系統的壓力
不足。經檢測,該機的液壓系統壓力并未達到規定值(30MPa)。于
是,我們首先調節主安全閥的溢流壓力;在主安全閥的測壓口上接上
兩塊 60MPa 的液壓表,操作挖掘機讓左、右行走系統分別溢流,同時
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分別順時針擰緊主安全閥上的調整螺母,使左、右行走系統的溢流壓
力都達到該機液壓系統的標準壓力值(30MPa)為止。
經檢測,此時動臂、斗桿、鏟斗在伸出和收回時的溢流壓力均
已達到 30MPa,當操作各部件進行挖掘作業時,感覺機器的力量已達
到了原機的狀態。
3.整機速度慢
通過對趕集液壓工作原理的分析我們認為,產生整機速度慢的
主要原因有:主泵的排量不足;系統壓力低;液壓系統中有節流之處。
(1)系統壓力低
如上所述,在解決整機無力時,我們調整了液壓油的壓力,使
之已達到了系統標準值的要求,所以系統壓力低的原因已被排除。
(2)主泵排量不足
若主泵排量不足,應先對主泵進行調節,以增加主泵的排量;
然后,操作工作裝置使主安全閥溢流,直至發動機剛剛產生憋車時為
止;再操作挖掘機(空載)完成各種動作,看速度有沒有變快。經上
述調整后發現:主泵上的功率調節螺釘雖已擰進了 3 圈,但發動機在
主安全閥溢流時仍有明顯的憋車現象,且在正常操作時機器的各種動
作的速度并沒有明顯的加快,即主泵的排量雖已增大,但整機的速度
并沒有加快,由此說明,主泵排量正常,從而排除主泵排量不足造成
整機速度慢這一故障原因。
(3)液壓系統中有節流之處
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在該機的液壓系統中,多路閥就是一個節流調速閥,它的開度
大小直接影響工作裝置的速度,而多路閥的開度大小又與先導伺服閥
開度的大小成正比,同時也與先導液壓系統的壓力成正比。
根據以上分析,我們先檢查了先導油路的油壓,測得先導系統的
壓力為:冷機時 2MPa,熱機時小于 1MPa;根本達不到先導系統壓力
(3MPa)的要求。
于是,調節先導溢流閥,壓力未能上升;將從先導溢流閥,也
未發現閥芯有磨損的痕跡,從而斷定是先導泵內泄引起先導系統的油
壓不足,導致整機的工作速度慢。
更換先導泵后,先導液壓系統的油壓達到了 3MPa,這時動臂、
斗桿、鏟斗、回轉的速度也明顯加快了,達到了原機的工作要求,但
整機的行走速度還是沒有明顯的提高。
根據該機的行走液壓系統原理知,其上的行走限速閥控制左、
右行走的回油。如果限速閥在左位,那么左、右行走的回油都受到限
速閥的節流控制,行走的速度會變慢;如果限速閥在右位,那么左、
右行走的回油就不受限速閥的節流控制,而是直接回油箱,機器行走
的速度就會變快。
于是,我們拆下限速閥,發現閥內有許多雜物,閥芯被卡在左
位位置。清洗、研磨該閥并裝復,試機時行走速度慢的問題已得到了
徹底的解決。
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至此,該機動臂、斗桿的自然沉降及整機力量不足和速度慢的
故障已得到了徹底的解決,恢復了原機的使用性能。
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